一、生產現狀
目前,由于環保限產等方面的原因,大部分鋼廠鐵水供應不夠,為提高產量獲取較大經濟效益,均采用了降低鐵耗增加廢鋼(鑄鐵塊)用量的生產方式。但是,廢鋼冷卻效應不穩定,尤其是加入比例過大后,造成吹煉前期溫度過低,不便于調節冶煉過程,在實際生產中出現了前期化渣不暢,中期返干或噴濺等現象。另外,由于操作等方面的原因,轉爐采用低鐵耗生產后,終渣全鐵含量明顯增加,兩年來,通過對山東、河北、湖北和湖南等大小企業鋼渣廠的取樣統計,渣中全鐵普片上升3~5%,增加了鋼鐵料的消耗。這一生產現狀的產生,給轉爐冶煉渣系的調整提出了更高的要求,改善低溫下的快速化渣效果、促進脫磷反應進行、縮短冶煉時間、降低鋼鐵料的消耗成為設計新的冶煉渣系必須解決的問題。
二、產品特點
采用專利技術,使用特殊高溫合成原料,經粉碎后加入多種添加劑再經壓球成型、干燥,生產出用于轉爐的高效調渣劑。該產品中Fe2O3成分純凈,并配有熔點較低的巖相產物,因此加入轉爐后能起到快速化渣和較高的鐵的收得雙重效果。該產品用于替代傳統的化渣劑和冷料,不僅調渣效果好,便于現場操作,還能縮短冶煉周期,提高脫磷率。尤其是與其他渣系調整材料相比性價比明顯,有益于鋼廠降低成本、穩定生產,還能帶來較大的直接和間接經濟效益。
三、理化指標
項目 | Fe2O3 | AI2O3 | SiO2 | CaO | MgO | H2O |
成分(%) | 60~70 | 8~15 | <5 | <6 | ﹤2 | ﹤3 |
四、理論依據
氧氣頂吹轉爐為氧化脫磷,即使用氧化劑使鐵液中的磷生成P2O5.脫磷是在鋼渣界面進行,氧由FeO提供,然而P2O5在高溫下不能穩定存在,必須加入能降低其活度的載體,生成穩定的復合化合物進入爐渣,采用分子理論描述為:
2[P]+5[FeO]+nCaO =P2O5·nCaO+5Fe(放熱)
從上式可知,只有提高FeO和CaO的濃度,反應才會向正方向進行。但由于脫磷反應是強放熱反應,隨著爐溫的提高,反應向逆方向進行,達到新的平衡。此時,提槍操作只會提高渣中全鐵含量,同時會有鋼粒進入渣中。
在加入本產品的情況下:
由于本產品熔點較低,加入爐內后產品中的Al2O3和Fe2O3能在較低溫度下與石灰反應生成低熔點的7Al2O3·12CaO(七鋁酸十二鈣)和Fe2O3·nCaO(鐵酸鈣),前者促進化渣,改善了熔渣的流動性,后者促進深度脫磷。
7Al2O3+12CaO = 7Al2O3·12CaO
Fe2O3+nCaO = Fe2O3·nCaO
形成的鐵酸鈣易熔化上浮,由于鐵酸鈣對脫磷有極高的反應性能,可以在瞬間按下式進行脫磷反應:
2[P]+5/ 3(Fe2O3·nCaO) = P2O5·nCaO+10/3FeO
2[P]+5(FeO·nCaO) = P2O5·nCaO+5Fe
由于鐵被還原,渣粒的熔點又升高了,漂浮的渣粒仍處于半熔融狀態,鐵進入鋼水中,渣中P2O5與CaO含量提高,TFe含量降低。同時,由于熔渣保持了良好的流動狀態,大大減少了操作的隨意性。
五、使用方案
經過測試,本產品冷卻系數約為廢鋼的4/3.即在同等條件下,建議減少廢鋼8KG/T鋼,加入調渣劑6KG/T鋼,可分多批次在吹氧期初期加入。若有熱量富余,可替代燒結礦等冷料適當加入。
六、使用效果
該產品投放市場后,通過在河北、山東多家煉鋼廠轉爐試用,完全滿足轉爐煉鋼的使用要求,并取得較好的效果,具體情況如下:
成分穩定、生產調節方便,有益于規范操作,減少操作隨意性;
本產品加入后能迅速熔化,不浮于液面;能加快成渣速度、提高脫磷、脫硫效果,對渣系的調整有良好的效果,降低吹煉綜合成本;
無噴濺,無返干,無煙塵,縮短冶煉周期,提高轉爐作業率;
粒度均勻,壓球強度高,無粉塵,不影響環境和作業;
5 增加綜合效益,在減少廢鋼用量的情況下,從實際收得率可增加效益10-20元/噸鋼。
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